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辊碎机钢单的修复

添加人:admin 发布时间:2014/11/5 15:29:52 来源:中国粉碎机网

  
  技术改造针对单辊破碎机存在的问题,通过现场考察分析,并借鉴信阳、安钢等厂的经验,结合我厂实际情况对其作了如下改造:1)齿辊排数由7排改为5排,蓖板与齿冠之间隙由原来的20mm增大至62mm.从而改善了成品矿的粒度组成,减少了返矿量,降低了事故发生率。2)蓖板与衬铁由原来的组装式改为一体式,材质采用ZGMnl3钢,解决了原蓖板与衬铁组装好后,衬铁易松动脱落,且更换不便的弊端。3)取消开式齿轮,采用凸缘联轴器连接。
  原传动系统由电机、减速机和开式齿轮组成,由于开式齿轮传递的功率低、振动大、间距稳定性差、啮合齿磨损严重,更换齿轮难度,改造效果单辊破碎机改造后投运至今,已运行5个多月,实践证明改造是成功的,并取得了以下效果:单辊破碎机事故率大大降低,从而使烧结机作业率大幅度提高。设备维修费用、备件费用大大降低,维修工劳动强度得到极大改善。存在的问题及改进建议存在的间题如下:l)减速机与单辊破碎机之间的联轴器其联接螺栓多次被剪断,每月消耗M16x120mm螺栓在150套以上。2)滚动轴承工作温度过高,在10120℃之间,由于采用普通354.轴承,其工况要求温度在10℃以下,为此加大了润滑量和润滑次数,由原来的每班二次改为四次,月耗润滑脂在150IJ以上。3)齿冠松动脱落,造成卡料停车事故时有发生。
  改进建议:l)由于单辊破碎机受冲击载荷的影响,‘减速机输出轴与齿辊轴两轴线对中性差,故建议将原刚性固定式联轴器(凸缘联轴器),改为刚性可移式联轴器(齿轮联轴器)。2)普通滚动轴承在100℃以下工作,才能保证其正常的运转精度和使用寿命,取消水冷系统后,轴承温度在10℃以上,仍采用普通轴承已不能满足工况条件,使用寿命将严重受到影响。建议将原3540普通轴承改为高温轴承,这样每班不加或少加润滑脂即可满足其工况条件。3)去掉齿冠,采用耐热耐磨材质堆焊成破碎齿,这样既避免了因齿冠松动脱落造成卡料事故,又为检修提供了方便。4)齿辊转速低,仅为4.62r/mni,转动产生的热量很微弱,齿辊的主要热量来源于烧结矿的传导热。取消水冷系统后,如何控制烧结矿的传导热,使齿辊的热变形最小是一难题,有待进一步研究。
  综上所述。1)生产实践证明,我厂对单辊破碎机的改造是成功的,取消水冷系统是可行的。2)本次改造效益显著,一年内即可收回15.1万元的投资,本年净增效益在17万元以上。3)以较少的投资对老设备进行技术改造是提高烧结机产、质量和作业率,降低工序能耗,减少设备维修费用,改善工人劳动强度的有效途径。