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ROKOP连铸机振动台减速机偏心装配、设计及应用

添加人:admin 发布时间:2017/10/12 14:19:24 来源:中国破碎机网


  湘钢二炼钢厂1996年、2000年分别投产的两台ROKOP(罗可普)八流150小方坯连铸坯机。原设的振动台减速机偏心轴与偏心套装配为钩头键联接,经多次拆卸、重新安装后,钩头键易松动退出,导致偏振、停振,引起断流、漏钢的生产事故。
  1原装配缺陷钩头键与偏心轴、偏心套装配,主要靠上、下两平面挤紧传递扭力,多次拆装后,不能保证偏心套内孔键槽与钩头键接触平面大于70%,产生的磨擦力不够,导致松动,联接失效。
  针对钩头键易松动退出,在线抢修只有采用对钩头键的点焊固定,造成每次调整、更换偏心套必须割断、更换偏心轴,导致减速机偏心轴更换频繁,增加了检修工作量。
  多次偏心轴拆装,引起蜗轮内孔套磨损,装配间隙加大,减速机异响声音加大,磨损加剧,并导致振动波形不规则,振动冲击增大,加速度增大引起铸坯降低表面质量,如出现铸坯振痕加深。对结晶器铜管磨损也加大,每根铜管通钢量只有3 1.连杆轴承座2.偏心套3.钩头键4.偏心轴5.端盖6.防尘盖改造前的装配及轴振动装置偏心轴套采用钩头斜楔联接,修复与装配的工艺过程复杂,各工序为:钩头楔拆除-偏心套拆除-偏心轴拆除-减速箱解体-各零件清洗-减速箱装配-偏心轴装配-偏心套装配-钩头斜楔配研固定。其中,偏心轴拆装工作量最大,所用的机具工具多,工人劳动强度大,备件修复周期长,不能满足工艺对备件的需求。
  2设计改进利用平键联接对中良好,装拆方便,靠侧面传递转矩的特点,把钩头楔键联接改为平键联接,可以消除钩头楔键对偏心轴与偏心套配合楔紧作用时产生的偏心、偏斜,达到更准确的偏心量。
  平键联接以健两侧面传递转矩代替钩头楔键上、下表面与偏心轴槽、偏心套孔槽表面楔紧产生的摩擦力传递转矩,消除因钩头楔键松动而传动失效的现象。
  钩头楔键楔紧存在轴向固定功能,平键联接没有此功能,在偏心轴外端设计增加紧定螺母,轴向固定偏心套,同样拆装方便。
  1.蜗轮2.蜗轮内套3.减速机壳4.偏心轴5.运输用防尘盖改造后轴及蜗轮装配3应用及效果评价2004年5月改造完成后,消除了因振动台减速机故障造成的漏钢、断浇生产事故。与改造前同期比较,减少生产事故损失100万元。
  由于改钩头键为平键联接,每次减速机离线修复,偏心轴不必更新,蜗轮内套孔装配无需多次装拆,不必更新偏心轴蜗轮,修复一台节约备件费用6000元。两台8流连铸机,今年与去年同期比较,已节约振动台减速机修复备件费用(6改用平键联接,简化了减速机离线修复工序,无需拆卸偏心轴便可将备件修复,省却了大量的机夹具,缩短了备件修复时间,降低了工人劳动强度。
  同时,偏心轴省去多次拆装工序后,装配精度稳定,保证了装配尺寸链的要求,传动精度更加稳定可靠。
  振动台经改造后,振动完全规则,确保了钢种生产的正弦波振动,冲击力小,加速度减小,上升、下降速度比值减小,转弯缓和,结晶器铜管的通钢量提高10%,由原来3600t/根提高到4000t/根以上,年节约铜管费用17.5万元。改进后,铸坯表面质量也有了明显提高。