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水泥粉磨系统增加立磨预粉碎后的改造

添加人:admin 发布时间:2016/1/4 15:05:12 来源:中国破碎机网


  水泥粉磨系统增加立磨预粉碎后的改造孙春风(烟台三菱水泥有限公司,山东烟台265323)析,其结果见表1.表1预粉碎前后熟料的粒度分布(两仓),主电动机功率2生产美国标准ASTM的T- V型水泥。为提高水泥磨产量,于2003年引进1台曰本宇部兴产机械株式会社的熟料预粉碎设备――UNP20.30立式辊磨。该立磨顶部无选粉机,磨盘外径为2000mm,磨棍3个,平均直径1 250mm,加压形式为液压缸式,主电动机功率为500kW.该机单独加装在2号水泥磨前,预计提高产量约20%,台时产量到84.0t/h,期望提高产量30%,达到95.0t/h,原熟料最大粒度为5040mm,现出立磨熟料最大粒度为40mm.立磨于2003年7月安装芫毕,正式投入使用。
  1工艺流程增加立磨后水泥粉磨系统工艺流程见。
  水泥粉磨系统工艺流程示意从可以看出,通过可切换的下料溜子先向立磨进熟料,经过预粉碎后再进2号水泥磨,当立磨有问题时,也可以将下料溜子切换为直接向2号水泥磨进熟料,不经过预粉碎。石膏则是直接进2号水泥磨。经过一段时间的使用,2号水泥磨的台时产量达79.4t/h,提高约13.5%,但未达到预计产量,我们对未经过预粉碎和经过预粉碎的熟料粒度分布进行了分由表1分析结果认为,由于熟料经过预粉碎,大颗粒大幅度减少,水泥磨一仓的粉碎作用对磨机的台时产量已不起主导作用,而二仓由于熟料进料量的提高,细磨作用也不能满足。
  2技改措施2.1调整仓长基于以上理由,2004年1月747曰对2号水泥磨进行了改造,主要改造是移动了磨内的隔仓板,水泥磨一仓长度由4.8m缩短到3.05m,二仓由8.7m扩大到10.45m,原水泥磨两仓的钢球量一仓为36t,球径为¢701001111二仓钢球量为144t,球径为¢20025mm,隔仓板移动后,一仓、二仓钢球数量、球径保持不变,2号水泥磨运转后水泥磨台时产量达到77.9t/h,产量提高约14.2%. 2.2调整挡料圈高度经与宇部公司专家研究认为,立磨磨盘上挡料圈的高度对产量有一定影响,该挡料圈能够保证磨盘上有一定厚度的料层,通过磨盘的转动及磨辊的加压将料粉碎,如果挡料圈过高,导致料层过高,许多料堆积在一起,由于熟料中有大量的颗粒及细粉,它们中间有许多空隙,当料层很高时,虽然上部有很高的压力压下,由于许多空隙的存在,仅仅是将料层压的薄了一些,许多颗粒不能被很好粉碎就排出,同时过高的料层势必造成磨盘旋转的阻力增加,造成立磨负荷增加,振动增大;如果挡料圈比较低,料层太薄,磨辊磨盘的间隙很小,虽然能够将所有的颗粒破碎,但需要很大能量,势必造成立磨振动加大;如果挡料圈过低,无法确保熟料在磨盘上停留一定的时间,起不到很好粉碎效果。立磨开始运转时挡料圈的高度设计是136.5mm,是宇部公司专家根据以往经验设定的,但是,考虑到我厂熟料是按照美国ASTM标准生产的T-V型熟料,其特性与国内及曰本熟料特性以及实际运转的情况不同,决定对挡料圈进行改造。
  4月期间,总共实验了6组挡料圈,其高度分别为146.5mm、136.5mm、99.0mm、93.0mm、表2 f同高度挡料的生产情况挡料圈高度/水泥磨台时产量/(t/h)台时产量提高比例/%水泥电耗/(kWh/t)立磨振动/Um实验证明挡料圈高度在93.0mm时是比较合适的,虽然挡料圈高度在83.0mm时的产量比较高,但立磨的振动增加的非常大,造成设备损耗比较大,而采用146.5mm、136.5mm等高度的挡料圈产量比较低,因此讨论后,我们决定采用93.0mm高的挡料圈。2.3调整钢球级配从表1可以看出,出立磨的熟料最大粒度只有按以往的水泥磨运转经验,一仓钢球最大球径是入料最大粒度的2 4倍比较合适。而原一仓内的钢球球径为¢7001001111明显比这一经验数据偏大。
  2004年7月对2号水泥磨的钢球进行了重新级配,加入05mm新钢球20t,从原来的钢球中挑出¢50 06mm钢球15t加入,共计加入钢球35t. 2.4减小立磨振动至此2号水泥磨的改造基本芫成,对水泥磨改造的同时,我们也加强了对立磨及水泥磨的操作,立磨也有两个特点影响运转一是当磨头熟料仓料位比较低时,立磨振动比较大,影响产量。我们分析认为是熟料的温度比较低时,在立磨内熟料分散不好,造成内料层比较高,对磨盘旋转阻力增加,产生振动,我们也实验过,当熟料在外摆放一段时间后,温度比较低时,投入立磨,由于振动大,立磨无法运转。解决此问题就是要求操作人员,在熟料取料时要及时防止磨头熟料仓料位低,影响立磨运转;二是立磨设备对水非常敏感,我们做了实验,在入立磨的熟料中以200ml/mm加入水,立磨的振动幅度基本不变,保持约12 13Mm,一旦水量增加到500ml/mm,振动幅度骤然增加到404Mm,设备根本无法运转,最明显的现象是如果在入立磨的熟料上倒一杯水,立磨就有可能振动大跳停,我们分析这与熟料温度低对立磨的影响应该是一样的,也是在立磨内熟料分散不好,从而导致振动。为避免熟料中有水,主要是下雨时,皮带运送熟料时不要淋入雨水,我们对运送熟料皮带的防雨设施进行了加强,已克服了此问题。
  3改后效果经过以上的改造及精心操作,2号水泥磨的产量达到85.3t/h,提高21.8%,已经达到预计值,但未能达到期望值。增加立磨前电耗约为38.6kWh/t.增加后水泥电耗约为36.5kWh/t.虽然对2号水泥磨系统的改造是比较成功的,但其中也有一个问题,就是一旦立磨有问题不能运转,由于一仓的缩短及钢球配比的改变,造成一仓的粉碎能力不足,2号水泥磨的产量大幅下降,现在立磨不运转,单独运转2号水泥磨时,其产量仅能达到约55.0t/h.(编辑乔彬)行处动态岩石材料的碱-碳酸盐和碱-白云石反应用含碳酸盐和白云石的岩石粉末置于40C不同浓度的碱溶液中一年或6个月,研究其碱-碳酸盐和碱-白云石反应。根据热力学计算,碱-碳酸盐和碱-白云石反应是可以进行的。XRD分析证实,岩石粉中的确有水镁石生成,ESEM和EDX检测出岩石表面存在水镁石,沉淀的产物和化学溶液的测定证明了岩石的分解和新产物的形成。但在细颗粒砂浆试验中碱-白云石反应未得到证实。德国魏码的Fmger建筑材料研究院宣称的碱-白云石反应的破坏也未检测到。有鉴于从岩石中溶解出来的硅比镁或钙多,曾被认为是由碱-白云石和碱-碳酸盐反应所引起的破坏,可能是由白云岩或碳酸岩中的活性二氧化硅的碱-硅反应引起的。因为结晶细小的新产物只是ESEM和EDX分析所证实,尚需继续深入研究。
  (王善拔)