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卧式双链条破碎机的技术改造

添加人:admin 发布时间:2015/11/18 8:45:58 来源:中国破碎机网


  郑利冷冻法硝酸磷肥副产品粗硝钙的过滤性能研究表3过滤压力对过滤速度的影响行了测定,其含量极低说明滤液质量合格过滤压力/过滤速度过滤压力过滤速度表5产品检验数据与优等品指标的比较项目(水不溶物)/%优等品实测值234滤布选择进行过滤速度对比,测定0. 5h的滤液体积(见表4)由于本方法有以滤饼为过滤介质的特点,200~600目在正常时滤速差别不大,考虑到材质的柔性,选用240目涤纶滤布表4滤布对滤液开始变清所需时间和过滤速度的影响滤布/合格时间①过滤速度②(V)/L滤布/目合格时间①过滤速度②(V)/L注:①指开机时由于尚未形成滤饼,从开始出现浑浊滤液至滤液清澈合格的时间;②以0.5h的滤液体积表示,不包括开始的不合格滤液。
  24试验结果Ca(N3)2°4BO产品质量检测结果见表5产品测试表明:本工艺生产的产品完全达到优等品指标,而且对优等品未要求的重金属元素也进在蛇形槽过滤机过滤,装置滤速的要求确定如下:1)试验时由于样品量少,仅使用了1/3的滤板,其滤速仅是整机的1/ 2)滤液为四水硝酸钙质量分率约9(%,60°C密度约为1.864t/m3;3)装置设计能力2万t/a,以年330个生产日计,根据仅使用1/3的滤板,0.5h得到133L滤液,计算单机生产能力为:采用2台过滤机即可满足要求,但更换滤板、清理滤饼较费时,故需增加设备,交替使用。
  3结论粗硝钙液相中绝大多数杂质可以用中和法转变成固相沉淀,但其粒径大多在200目以下极难过滤,采用蛇形槽过滤机可以解决微细杂质过滤难题,使粗硝钙精制工艺得以实现规模化生产,产品质量符合标准要求其缺点是浓相不能变成干滤饼,需返回硝酸磷肥系统处理,限制了这种过滤方式的应用范围本试验确定除杂过滤最佳条件为:中和原液温度在60C以上,pH控制4~ 6,过滤压力0.2~0.3MPa,用涤纶240目滤布在蛇形槽过滤机上过滤卧式双链条破碎机的技术改造(特拉华肥料有限公司,山东聊城252037,赵成亮)我公司5万t/a复合肥生产线采用W-60型卧式双链条破碎机对生产中的大颗粒返料进行破碎。该机在破碎时,由于链条转子的高速旋转(1400r/min),形成极强的离心力。这时因物料还未冷却干燥,存在软黏的物性,极易粘贴在破碎机的内壁上,形成密实的物料黏结层,造成破碎机堵塞。一般情况下,生产一个班要堵> 4次,每堵机1次需停机清理,少则20min,多则40min.为解决上述问题,笔者从隔膜泵的工作原理受到启发,设计用输送胶带代替破碎机的部分壳体,并做成可拆卸式。利用输送胶带的可变形性,从而使物料黏结层碎裂脱落,达到破碎机不堵塞的目的。
  1破碎机的改造(见)将轴承座托板以下中间部分的主加强支板取消,取两块宽100mm厚12mm与托板同长的铁板顶焊在托板上,使其与托板垂直,以增加托板的强度(前后各1块)然后,1)在机壳前后立面原加强支板位置处开长方孔(1100mm<500mm),将1200mm<550mm输送胶带,用螺栓压紧于孔上,取代去掉的机壳;2)在左右两侧的立面机650mm输送胶带用螺栓压固在孔上,取代所去掉的机壳2破碎机改造效果技改方案于2005年4月在检修时实施。经过半年来的生产表明,对破碎机的技术改造是成功的。堵机情况由原来的每班> 4次,降为每班交接班前停车清理1次(约2(h30min)即可。只是生产过程中操作人员要根据破碎机粘结情况,用木棍每间隔1 20min,对输送胶带部位撞击1次。经考核,每班可减少停机时间1h以上,提高了产量,降低了成本。